股份公司煤炭清洁高效利用项目开车投产一个多月来,煤、电、汽三大消耗成本优势初显,不考虑设备折旧,同口径对比,吨合成氨成本下降229元。
目前合成氨系统运行相对平稳,其中气化炉维持70%负荷、空分维持90%负荷。进入12月份的数据显示,吨氨煤耗1300kg,优于设计值;吨氨电耗450kWh,接近设计值;吨氨蒸汽耗4.2吨,仍高于设计值。但综合测算对比,三大消耗成本较老装置合计下降200元以上。对于尿素系统而言,自12月8日一台新型汽轮机组投运并直接取代原来的五台往复式CO2压缩机后,吨尿素电耗即刻下降100kWh,日节电16.6万元。12月9日由变换工段副产0.2MPa蒸汽拖动的1#ECT机组投运后,日发电5万kWh,净增效益2.6万元/天。
“打通流程并不意味着成功,只是迈向成功的一小步,任何人不得有丝毫懈怠,我们的目标是打造国内同类装置一流水平!”股份公司总经理刘在靖在经理例会上强调:“未来的工作重心是优化系统运行,全面达产达标”,并确定下一步五项工作重点:一是加快甲醇装置扫尾,确保12月20日前投产,届时整个系统可实现满负荷运行,三大消耗、特别是蒸汽耗将进一步下降;二是调配施工力量,确保7万吨/年液体CO2装置12月25日投产,通过副产品的扩能进一步扩大经济增长点;三是加快尿素膨胀蒸汽ECT发电组试车,效益虽小,也要尽快颗粒归仓;四是伺机更换氮洗塔排液阀,解决系统卡脖子环节;五是针对运行中暴露出的问题,近期外出学习取经,并将气化低闪蒸汽回收列入2020年度攻关项目。
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